作者: 發(fā)布日期:2020-08-25
活塞桿是立磨的關(guān)鍵研磨部件,活塞桿是活塞桿的核心?;钊麠U一旦失效,將直接影響立磨的運行性能。因此,及時檢查和修復(fù)活塞桿故障對保證生產(chǎn)線的正常運行非常重要。
01活塞桿運行和損壞分析
1.1活塞桿的操作和狀態(tài)
水泥廠有兩個水泥立磨,都是四高立磨。在實際運行中,活塞桿多次損壞,維修周期長,損失嚴重。已經(jīng)嘗試了四輥操作來增加研磨機的產(chǎn)量并zuixiao化活塞桿的損壞,但是經(jīng)過多次嘗試后,研磨機的振動太大。因此,只能使用兩個滾輪。
該設(shè)備于2016年10月投入運行后,由于缺乏豐富的經(jīng)驗,對輥子活塞桿的損壞情況沒有充分了解,兩個滾輪長時間對角操作,兩個滾輪留著備用。
1.2活塞桿損壞
2017年8月,活塞桿的端部螺栓斷裂,導(dǎo)致活塞桿從整個零件上脫落近305毫米。詳見活塞桿結(jié)構(gòu)圖,如圖1所示。
拆卸后,在活塞桿的加工和檢查過程中,發(fā)現(xiàn)活塞桿的內(nèi)圈有明顯的規(guī)則壓痕。后來,當輥子從密封中被替換時,人們發(fā)現(xiàn)這種情況存在于活塞桿中。輥子安裝了兩個活塞桿
在打開活塞桿后的檢查過程中,發(fā)現(xiàn)氣缸滾子在活塞桿的內(nèi)圈表面上也有壓痕,并且都有一定的規(guī)律性,大多數(shù)都有一個對應(yīng)于每個壓痕的球。雙排錐形活塞桿的球和滾道表面有壓痕和磨損。
一、活塞桿故障特征分析
在水泥活塞桿被使用之前,有一個“突然,突然”的節(jié)奏的聲音。當活塞桿持續(xù)受壓時,這種聲音會升高,并且立式磨機(http://www.jzsscxcj.com)的振動也會顯著增加;然而,當空載輔助變速器啟動時,沒有這樣的聲音。
活塞桿旋轉(zhuǎn)了幾次,發(fā)現(xiàn)它有很高的靈活性,沒有卡死。同時,搖臂活塞桿已單獨檢查,但未發(fā)現(xiàn)這種情況。
二、活塞桿損傷原因分析
首先,由于兩個滾筒在長時間對角運行時作為備用,兩個備用輥子在磨機中,它們傾斜并長時間懸掛(主要使用兩個油缸作為支撐)。
在支撐過程中,油缸主要起著柔性的作用,因此它在軋機的振動下可以有限地浮動,但是當它長時間振動時,活塞桿上會產(chǎn)生沖擊壓痕。其次,水泥立磨對材料、水分等有很高的要求。無論任何一個因素的影響,磨機都會在運行過程中發(fā)生振動,而對于活塞桿等設(shè)備來說,長期振動會對其產(chǎn)生不利影響。
三、在支撐定位中,用四個M42螺栓固定活塞桿和滾輪皮。這些螺栓的強度為8.8。在zui初的使用過程中,它們經(jīng)常會斷裂并導(dǎo)致滾輪脫落。后來,螺栓的強度改為10.9,這種故障沒有再發(fā)生。
活塞桿的使用壽命也會受到活塞桿油封損壞的影響。在使用過程中,經(jīng)常會發(fā)生漏油現(xiàn)象。差壓變送器未安裝在密集控制風機中,zhonyang控制器根本無法觀察到風壓。如果風壓不足,水泥顆粒將被吸入油封,這將損壞油封的唇部,導(dǎo)致雜物進入,影響活塞桿的使用。
四、淺談有針對性的預(yù)防措施
1.鑒于四輥存目前還不能完全運轉(zhuǎn),因此建立了嚴格的每周軋輥輪換制度。這可以zuidaxiandu地減少對活塞桿的損壞。
2.每月檢查一次滾輪活塞桿夾的螺栓,以免斷裂。同時,檢查活塞桿內(nèi)潤滑油中的雜質(zhì),及時了解活塞桿的使用情況。
3.控制閉式風機的風量和風壓,并在風道上安裝壓力變送器,實現(xiàn)將風量和風壓值傳遞給zhonyang控制器的目的。同時,有必要定期檢查油封的使用情況。
4.減小垂直磨機,的振動,有效控制物料的粒度和水分,優(yōu)化磨機的操作參數(shù)
五、活塞桿的修理措施
如果更換兩套鐵姆肯活塞桿,總成本約為20萬元,維護費用近10萬元。zuihzongyao的是回到工廠進行維護。zuihou,參考相關(guān)數(shù)據(jù),對活塞桿外圈等主要參數(shù)進行測量后,制定出如下活塞桿修復(fù)方案。
5.1圓錐滾子活塞桿的修復(fù)措施
在修復(fù)圓錐滾子活塞桿的過程中,只有外圈滾道表面的壓痕是通過車削加工的。由于活塞桿的外圈幾乎有0.2毫米的壓痕,滾道表面的硬度為里氏9.6級,完全可以滿足該活塞桿的使用要求,外圈磨平0.23毫米,去除壓痕。
計算后,將活塞桿中間的隔環(huán)磨損2.8毫米。研磨測量要求高裝配,以確保裝配軸的間隙小于0.04毫米。測試活塞桿的操作,確保其符合標準范圍,然后完成裝配。
圓柱滾子活塞桿修復(fù)措施
由于活塞桿內(nèi)的部件沒有損壞太多,所以內(nèi)圈滾道表面只有壓痕。在測量間隙的過程中,發(fā)現(xiàn)范圍約為0.35毫米,測量完成后壓痕被磨掉約0.20毫米,修復(fù)后的間隙控制在0.60毫米以內(nèi),基本滿足使用要求。
通過實施上述修復(fù)方案,將兩套圓錐滾子活塞桿的外圈拆卸下來,經(jīng)過測量比較,選擇損壞不嚴重的外圈進行更換。然后返回工廠修理圓錐滾子和圓柱滾子的活塞桿。經(jīng)過一周的各種工藝,它符合各種技術(shù)要求。
活塞桿與活塞裝配時,經(jīng)實際測量,活塞桿軸向間隙為0.01毫米。根據(jù)零游隙的想法,在計算過程中,我們還將間隙控制在一個小范圍內(nèi)。此外,在實際操作過程中,活塞桿所處的環(huán)境達到100左右,因此小間隙不會導(dǎo)致活塞桿的鎖定,相反,對活塞桿的操作非常有幫助。
經(jīng)過現(xiàn)場實際運行,活塞桿各項指標均滿足要求,消除了突發(fā)性噪聲。這一次,總成本超過2萬元,節(jié)省了大量的維護費用。